某水泥公司5000t/d生产线配置Φ4.8m×74m回转窑,于2006年10月投产以来,一直生产较为平稳,2019年3月检修后恢复生产回转窑窑尾漏料比较频繁,导致产量降低,严重制约生产。现将存在的问题及分析处理结果总结如下,仅供参考。
一、窑尾漏料事故过程陈述
3月14日22:06回转窑投料,15日夜班产量加至385t/h系统运行正常。由于原料磨频繁跳停,生料库位较低,16:38回转窑减料至280t/h运行,15日中班原料磨趋于正常,计划次日原料磨磨辊紧固螺栓回转窑未安排加料。16日11:01分原料磨停机紧固磨辊螺栓,17:56紧固完成原料磨开机,18:30回转窑安排加料。产量加至385t/h时窑尾出现漏料。减产至370t/h稳定30min后窑尾又出现漏料。直至减产到320t/h时漏料情况不再出现。
二、原因分析
(1)该公司由于MgO及R2O含量一直偏高,采取高硅率的配料方案,投料初期由于原料磨系统的不稳定造成硅率偏低(见表1),有害成分窑尾聚集严重,物料液相量提前出现,漏料初期16日发现71~73m处出现有微结圈现象。
表1投料初期及正常生产时生料成分对比
(2)回转窑投料量较低煤磨热风不足,导致煤粉细度及水分偏离指标(见表2)。由于细度偏粗,水分偏大,造成煤粉出现后燃现象。